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江苏省无锡市西门子(中国)有限公司授权代理商-西门子工业技术支持-西门子变频器

更新时间
2025-01-19 09:10:00
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西门子
S120
变频器
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详细介绍

原系统控制点数统计情况如下:
  数字量输入:82点
  数字量输出:46点
  模拟量输入:23点
  模拟量输出:8点
  由于该设备是1998年引进,工作至今,电气设备老化严重,控制模块和操作屏经常出现故障,设备无法工作。我们准备选用西门子S7-300 CPU 315-2和TP270-10来替换原控制系统。
二、 控制特点
  该设备分开合模、座台、注塑、预塑及15段温度控制,有两台液压泵给系统提供系统压力,通过调节器同时向系统提供高压和低压两种压力,并且各系统压力和liuliang均可设定和调节,设备运行速度和时间需要设定调节,控制器能存储多套参数。在TP270-10上的设定参数多达200多个,经过三个月的施工调试,现已正常生产,每天能生产产品达700多个。
三、触摸屏功能
  1、 设备启停
  2、 系统压力、liuliang设定
  3、 开/合模位置及速度设定
  4、 座台位置及速度设定
  5、 注塑/预塑压力、速度设定
  6、保压压力及保压时间设定
  7、 系统PID调节参数设定
  8、 配方功能
  9、 系统报警功能
  10、 模具/料筒温度设定及温度趋势显示

97年太钢引进的法国二十辊轧机、冷热不锈带钢退火线、光亮线等新装备,是扩大不锈钢生产能力、发展民族工业、增强不锈钢市场竞争能力,扩大不锈钢市场占有份额的重要举措。冷轧煤气混合加压站,是太钢不锈带钢退火线的配套设施,有加压机3台,气源为高炉煤气、焦炉煤气;由于生产线工况不稳而造成用量大幅度频繁波动;同时由于气源管网方面的状况较差,高炉煤气压力波动范围3~10Kpa,焦炉煤气压力波动范围1.5~6.5KPa;其波动有时频率很快,仅靠仪表调节产生震荡、用人工调节措手不及;经常出现长时间的低压,造成混压困难,使得保压力保不了热值,保热值保不了压力,甚至造成高炉煤气蝶阀关闭、机前负压的险兆。不稳的气源、多变的用户,使处于中间环节的冷轧煤气混合加压站成为矛盾的集中点和保障不锈钢生产质量的关键。原设计的仪表调节系统根本无法满足生产要求。


  太钢于1999年6月成立了项目攻关组,经过几个月的艰辛努力,采用先进的德国西门子SIMATICS7300PLC、德国UNI公司热值仪、德国西门子变频技术,投入了全过程自动控制,实现了混合煤气热值、加压机后压力双稳定的目标,确保了不锈钢的正常生产,节能效益非常可观。

  1 系统概要
  改造后的系统构成复杂,仅调节阀就有九个,此外还要增加变频器,由计算机控制切换调节三台风机转速;增加热值仪,串级调节高焦配比。采用德国西门子S7-300 PLC可编程控制 器和 中国台湾研华IPC 610工控机构成DCS系统。S7-300PLC可编程控制器作为下位来实现所有信号的采集、运算、调节,其特点是:模块化、无排风结构、易于实现分布、运行可靠、xingjiabigao。CP5611卡为 S7300PLC与工控机的通讯接口卡。RS485物理结构和187.5K的波特率,传输距离可达50m,使用中继器可达9100m。

  2 控制原理
  本系统含四个调节回路:
  2.1 热值调节
   热值是用户气源的主要质量指标之一。
  冷轧煤气混合加压站以高炉煤气为主气,它不可控制,取决于用户用量;焦炉煤气为辅气,要求控制其两道阀门,使高、焦配比约4:1,折合热值1350大卡。
  2.1.1 “高焦限幅”辅热值
  本回路为一串级、交叉限幅调节系统。以热值调节为主环,焦炉煤气liuliang调节为副环,加入了高焦煤气liuliang单交叉限幅。焦炉煤气liuliang的设定值不单单取决于热值调节器输出信号MV,而且受到高炉煤气liuliang的瞬时值的限制,即按高、焦理论配比值求出应配焦炉煤气liuliang值,乘以1.05和0.95作为MV的上、下限幅值MH1、ML1。
  该控制思想一则使焦炉煤气liuliang调节器的调节量不至于过大,从而使高焦配比值在小范围内波动;二则使主环调节器不至于产生调节饱和,加快了滞后较大的主环的动态响应,改善了系统的调节品质。
  对热值仪信号故障也有保护性,在实际的运行中,我们发现工人有时忘记了给热值仪过滤器排水,使煤气入口压力太低,燃烧不够,造成仪表信号显示偏低很多,即使焦炉煤气阀开到Zui大,也不可能把热值调至“正常”,但此时热值调节器输出信号受到高炉煤气liuliang的交叉限幅,故在此三个信号中,Zui终以上限值为焦炉煤气liuliang调节器的设定值,从而使焦炉煤气liuliang调节阀被约束在了一定的阀位,Zui终使混合煤气热值波动稳定在一定范围内。
  2.1.2 “双阀同控”避“瓶颈”
  原设计一阀自动、另一阀手动,实际上两阀都在手动方式,因而常常顾此失彼,致使南、北阀位相差太大;若采用两路单独的调节器,二阀阀位更加混乱,当系统工况变化较大时,其中一阀就会成为调节的“瓶颈”;若采用双调节器进行调节,二阀各自进行动作,虽能使系统在某一阀位组合状态下稳定,但有可能造成二阀阀位相差太大,同样可导致“瓶颈”的现象。
  对此采用单台调节器串调双阀的控制方案,即在计算机中设置一台软调节器,其输出信号给到两台手操器,同时带动两台电动蝶阀。为防止二阀同时动作造成超调,将两手操器内的死区设置的有所差别,当调节器输出要求的阀位信号与实际阀位反馈信号出现偏差时,死区小的手操器(电动调节阀)首先动作,若偏差不大时,就能纠正过来;当调节量不够时,偏差增大,死区大的手操器(电动调节阀)也动作,加大调节力度,使系统迅速回到稳定状态上。当系统出现较大偏差时,常会出现同时超出二者死区范围的现象,则二阀一同动作,使偏差迅速减小到一定范围,此时大死区的电动调节阀停止动作,剩余的小偏差靠死区小的调节阀来进一步精调到位。
  本控制思想避免了上述两种调节方法的弊端,使操作人员对两个阀位“知其一即知其二”,无须高度紧张地频繁操作,既tigao了调节品质,又减少了工人劳动强度。
  2.2 混压调节


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  混压调节表面上看来于用户的要求“无关”,实际中却扮演非常重要的角色,它既影响热值、又影响加压机后压力。可以说,混压调节不好,则热值调节、加压机后压力调节都无从谈起。
  2.2.1 “水涨船高”调混压
  本回路为一串级随动调节系统。在控制回路中建立数学模型,煤气混合压力的设定值随着高、焦气源的压力波动而自动计算设定,同时又加以上下限幅,使工艺操作变得更加合理。从热值的稳定方面来看,机前混压能够随高、焦煤气压力波动而适时适度地调整,保证了焦炉煤气能够按所需的量顺利配入;从加压机后压力的稳定方面来看,机前压力变化范围不至于太宽,减少了对加压机后出口压力调节的干扰。混压调节就是控制高炉煤气的两道阀门,为了避免“瓶颈”,同样如上所述,也采用了一台软调节器控制两台电动调节阀的方式,减少对机后出口压力调节的干扰。
  2.3 加压机后压力(变频)调节
  加压机后压力是用户气源的主要质量指标之二。
  本回路为一定值单回路调节系统。其设定值为13.5Kpa,当加压机后出口压力升高/降低时,增大/减小变频器的输出频率,从而改变加压机的转速,以“变”求“稳”。
  在计算机和变频器上都设置了运行频率,从而保证出口压不至于太低,也保证了自带油泵能够给出足够的油压油量,以免烧坏轴瓦。这两个频率运行下限是保证加压机设备安全、用户正常生产的两道防线。
  2.4 加压机后压力(泄放)调节
   这是加压机后压力调节的另一手段。
  本回路为一定值单回路调节系统,其设定值为14KPa,当加压机后出口压力升高/降低时,增大/减小泄压阀的开度,以“泄”求“稳”。
  2.4.1 变频、泄放“双管齐下”稳压力
  通常,泄放调节器的设定值高于变频调节器的设定值,一般情况下,变频器“全权负责”系统的调节,而泄放阀处于关闭的“休闲”状态。当用户突然大减量,造成出口压骤然升高,变频的调节速度不足以使出口压迅速降下来时(即出口压超过14KPa),泄放回路立即参与调节。 泄放回路比例带、积分时间都设得很小,因而,动作很快,与变频“双管齐下”,可使压力迅速降下来,保证了用户气源压力稳定,避免了以前类似情况下加压机进入喘振的可能,保障了设备安全。
  在调节过程中,绝不会出现既保持加压机转速较高,又使泄放开启一定高度的“稳定平衡”状态。――这就是将设定值设得不同的奥妙所在。
  ,本系统在控制思想和软件编制上有许多新颖的特点:
  (1)小偏差小动作、大偏差大动作,既加快了响应速度,又tigao了调节精度。
  (2)两阀在调节过程中,不会造成“瓶颈”现象。阀位死区大的南阀阀位“阶 段”性地跟踪死区小的北阀阀位。当偏差产生时,北阀“有错必纠”,南阀对北阀在调节中所累计的阀位变化不会坐视不管,而是“该出手时就出手”,大力度地“调一把”(当北阀阀位调到一定开度时效果就不显著了,此时取决于南阀的开度)。
  (3)不怕“死机”、掉电保变频
  软件多次调试后,寻找出一种方法,使得无论主机死机或PLC死机,或二者中任一掉电,或二者都掉电,变频器都运行在其保护下限频率上,加压机不会停机,保证了用户的正常生产。
   (4)简单可靠易“倒机”
  通过软件的巧妙设计,使加压机的切换变得非常简单:将变频器输出频率下调为零,此时原运行的加压机处于停止状态,电流很小,可拉掉其刀开关,并马上再合上另一台备用加压机的刀开关,因变频器未停,3~4分钟即可调频加速到工作状态。当然二者切换期间,需关照冷轧关小烧嘴。


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