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这是因为 PLC 控制器的输入电源电压需要稳定在一定范围内,以确保其正常工作。控制变压器可以将高电压的交流电转换为低电压的交流电,以提供给 PLC 控制器使用。而开关电源则可以将交流电转换为直流电,并提供稳定的 24V 直流电源给 PLC 控制器使用。

需要注意的是,不同的 PLC 控制器可能需要不同的输入电源电压,因此在使用前需要仔细阅读其说明书,以确保输入电源电压符合要求。同时,为了保证 PLC 控制器的稳定工作,还需要注意输入电源的质量和稳定性,尽可能避免电源波动和干扰。

图片例如,一台使用了三菱FX1N-40MR的PLC的专机,其输入电源是由200VA控制变压器提供的110V,同时供给接触器控制电路。接触器控制电路包括一只CJX1-45(用于控制主轴)和六个CJX1-16(用于工作台的快慢正反、主轴横梁上下)。PLC的输出直接驱动交流接触器。循环工作过程如下:按下循环启动按钮后,工作台快速向前移动。当档块压下快转工行程开关时,工作台由快转工的同时,主轴接触器也动作,主轴开始旋转。当加工尺寸到位时,档块压下工转快退行程开关,工作台由工转快退。当档块压下行程开关(与快进转工进同一开关)时,主轴接触器断电,主轴停止。最后,当档块压下原位行程开关时,工作台停止。故障现象如下:当档块压下快转工行程开关后,工作台工进接触器与主轴接触器同时闪吸脱开,工作台与主轴都停止了运行。此时PLC电源、运行输入、输出状态指示全无。但是,几秒钟后,PLC的电源与运行指示慢慢亮起,而输入、输出状态指示仍然没有。而且,PLC未有出错指示。图片诊断与处理:从故障现象来看,可能是PLC电源短时失去电源,且时间超过了三菱PLC允许的瞬停时间(10ms以下瞬时停电可继续运行)。在电源恢复正常后,PLC的输入和输出状态指示仍然缺失。需要切断电源并等待几分钟后再次上电,PLC的输入和输出状态指示才会恢复正常。这可能是由于PLC内部开关电源自身保护机制引起的。PLC失去电源的原因是工进接触器与主轴接触器同时吸合。排除了控制变压器容量过小的原因(该设备较老),观察其外部完好,测量其输出电压为115V,属于正常范围。我们怀疑工进接触器或主轴接触器线圈有匝间短路。在接触器吸合时,控制变压器输出电压下降较多(由于万用表的灵敏度较低,无法得出具体数值,但指针微动了一下),可能低于PLC电源电压允许波动范围的下限85V。首先断开工进接触器线圈回路,上电运行,故障仍然存在。这表明工进接触器线圈完好。然后断开主轴接触器线圈回路,上电运行,故障消失。显然,主轴接触器线圈存在匝间短路。拆下接触器进行剖解后发现其线圈已变色,且有焦味。更换主轴接触器后,上电运行,故障消除。


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